武钢炼铁厂在武钢股份占据能源消耗半壁江山,为切实降低能耗水平,该厂在实践中潜心摸索,力求达到高产和低耗的最佳平衡点,向风温要效益,七高炉取得阶段性成果,风温达1235℃,水平领跑国内各大高炉。
风温一直是高炉冶炼中最廉价的热源介质,它利用高炉和转炉产生的煤气作为燃料,起到回收再利用的作用。风温每提高100℃,可降低焦比15千克/吨。过去,武钢风温一直在较低水平徘徊,随着原燃料条件不断改善、高炉操作水平稳步提升,为风温高效利用创造了有利条件。
炼铁厂紧紧抓住这一有利时机,将提高风温水平作为节能降耗主攻方向,力求最大程度提高风温使用。自2012年起,风温使用有了大幅提升。去年,该厂进一步将七高炉风温达1230℃作为科技攻关项目之一,开展针对性攻关。
该厂专门成立七高炉炉况管理小组,由厂领导牵头,对高炉进行全面分析、判断。管理小组从细节抓起,制订严谨的操作方案,由专家审定后实施,确保炉况稳定,为提高风温使用创造有利条件。
在操作上,采用“最高风温”操作方针,关闭高炉冷风大闸,虽然这个方案在操作上具有一定风险性,但相当于减少了一项调剂炉况的常用手段,在生产、设备系统高效协同配合下,确保了方案实施的安全性。
与此同时,他们大力优化热风炉操作,合理调节空燃比;运用节能设施,通过特殊装置将热风炉燃烧需要的空气、煤气进行加热,提高燃烧效果,降低能源消耗。
厂领导、技术人员和现场职工一起开展针对性攻关,减少热量损失,保证高风温使用。同时,引进烟气含氧量测量系统,提高烧炉技术,实现优化烧炉。
风温达1230℃以上后,为确保热风系统安全、长寿,七高炉还制订了一套完善的热风系统设备巡检制度,利用红外线成像测温技术,每周一、三、五进行拉网式高温隐患清查,做好隐患的台账记录,重点隐患及时处理,一般隐患中夜班加强监护,还对上下部制度进行调整,降低人为因素干扰。
通过攻关,七高炉风温由1145℃提升至1235℃,且高炉炉况保持长期稳定顺行,能耗持续降低,产生经济效益1700多万元。在七高炉高风温的引领下,炼铁厂高炉风温由2011年的1154℃逐年上升,今年上半年已达1203℃的高水平。
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