12月初,中国铝业中州分公司第二氧化铝厂正式开启“四大炉”运行模式,标志着历时4个月投入100余人的焙烧炉系统流化床热交换器抢修告一段落,为确保该公司商品氧化铝高产稳产打通了“瓶颈”。
据介绍,由于历史原因,该公司焙烧炉流化床热交换器已经连续使用多年,从未进行过内部除垢清理,冷却效果很差,在8月份热交换器检修之前,焙烧炉出料量达到每小时110吨,出料温度基本都在100摄氏度以上,特别是5号焙烧炉出料溜槽透气布不堪重负,连续烧毁而造成停炉,氧化铝大皮带使用寿命也因此大大缩短,导致氧化铝生产经常被迫中断。
“必须立即对焙烧炉流化床热交换器逐台进行清理,把以前的欠账补上。”8月初,在多次带队进行现场调研后,第二氧化铝厂厂部发出了对热交换器进行“抢修”的指令。
该厂立即安排专人负责清理工作,有计划地对3号、4号、5号焙烧炉流化床热交换器进行消缺。当一台台热交换器被拆卸吊出、割开后,只见一根根管子已经被结疤堵死。管子直径仅为20毫米。一旦堵死,根本无法捅开,只能使用电钻一根根钻透,然后再用高压水枪进行冲洗。
在首批消缺的3台焙烧炉中,每台焙烧炉有2部流化床,每部流化床里面有32台热交换器,每台热交换器有204条管子。这其中,有80%的管子已经完全堵死。每一条管子都要经过切割、打钻、清理、抛光、焊接、修缮、打压、酸洗、检漏一系列流程。一组清理过的热交换器,需要焊接50米左右的焊缝,32台热交换器,那就是1600米,工作枯燥而烦闷。每台窑炉清理消缺都需接近半个月。
为了赶工期,成品车间及时做好各项准备工作,还专门制作了打压试漏工具,焊好一台检测一台,以最快的速度将完全检修好的热交换器交付综合车间进行安装。由于工作量大,时间紧,成品车间紧急向分厂请求支援。在该厂的统一调度下,空压车间、蒸发车间、综合车间纷纷伸出援手,增派检修人员,多名焊工巧匠来到现场实施专项作业。
清理工作流程复杂,抢修人员只能在不影响生产的前提下,一台炉子接着一台炉子轮流清理,寻找生产的间隙和空当,合作分工,分班作业。承担任务的几个车间面对困难,挑选出精兵强将,在同一立体空间同时进行作业。在4个月的时间里,综合车间还肩负着拆卸和安装任务,为了不影响每次停炉检修计划,该车间安排检修班组分成两组,二班倒作业,每次赶任务都夜以继日,连续多日加班加点。最终,在全体抢修人员的紧密配合下,成功将3号、4号、5号焙烧炉流化床80台热交换器进行了消缺清理。
目前,焙烧炉热交换器经过消缺,成效明显,焙烧炉出料平均温度从之前的100摄氏度下降到50摄氏度左右。为了继续扩大降本战果,从12月初开始,1号、2号焙烧炉流化床热交换器的消缺清理工作已拉开序幕。
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