气烧石灰竖窑炉顶高温烟气除尘,采用静电除尘工艺,除尘效果明显,只要设计合理,可应用于气烧石灰竖窑炉顶高温烟气石灰粉尘治理中。
1、前言
现有气烧石灰竖窑2座,容积均为112m3;采用高焦混合煤气进行焙烧,产冶金石灰200t/d,炉顶排出标况下烟气量每台1.96*104Nm3/h,工况下6*104Nm3/h,废气温度300-500度,粉尘含量在6000——10000mg/m3.
原有石灰窑高温除尘设备与2台112m3石灰窑同时投支;投入运行后,水平烟道积灰堵塞严重,布袋结露频繁,设备故障较多,虽经多次检修、改造,除尘系统始终不能正常运转。
2、改造除尘工艺选择
经过与同类生产厂除尘方式的调研和比较,根据生产工艺的具体情况,决定对高温除尘系统进行改造。
通过对炉顶粉尘特性的详细讨论,采用电除尘工艺进行除尘,代替原有的布袋除尘工艺,并用气—气换热器代替管式喷淋冷却塔。
石灰窑高温烟气经炉顶烟囱,通过集气管收集到垂直烟道,先经过旋风除尘器,分离去除大部分粗颗粒,然后高温含尘气流气—气换热器降温至120——250度,并进一步除去一部分颗粒;经过预处理和降温后的含尘气体,进入40平方料的电除尘器;这防止不正常状态下气体温度过高,经气——气换热器温度仍降不下来,在进入电除尘器前设置了冷风阀,当温度大于290度时开启冷风阀降温,温度低于100度时自动关闭冷风阀;除尘后的洁净气体通过动力机械风机通入烟囱,排入大气;经电除尘器捕集下的粉尘振打到下部灰斗,通过灰斗底部的卸灰阀,经刮板机输送至中间灰斗,考虑到二次扬尘,粉尘在装车时均经过加湿机进行加湿,然后装入汽车运出厂外。
3、烟气冷却及电除尘器的设备设计选型
由于改造工程受到原有场地的限制,换热系统设计利用石灰窑侧冷风进行气—气换热,换热器前段为u型管,后段为热导管;即加热了石灰窑侧冷风,又起到换热作用。
从测试值可以看出,电除尘器的工作温度段烟尘最大比电阻值为7.5×10,属高比电阻粉尘,
因此在选取主要设计参数时必须充分考虑。
由于此项目为改造工程,受场地条件的限制,只能布置2个电场,为了保证烟气在电场中有足够停留时间以使粉尘荷电,采取了增大流通面积降低烟气流速的措施。
电除尘器设计为40平方单室2电场板卧式高压静电除尘器。
电除尘器主要技术参数:处理烟气量:60000~70000,处理烟气温度:250—6(30℃;换热后烟气温度:100~250℃;出口浓度:80mg/Nm3;除尘效率:≥99.5%;设备阻力:小于300 Pa;工作压力:-5000Pa;有效电场长度:6m:烟气停留时间:12s;阳极振打形式:顶部旋转锤振打;阴极振打形式:顶部机械振打;设备漏风率:≤3%;电源型号:低压电气控制设备:l套;配套设备:星形卸灰阀、仓壁振动器、埋刮板运输机除尘布袋,供电电源:3相380/220 VAC 50 Hz。
由于设备长度方向只有7m的距离,为了尽可能多地布置收尘极板,故将阳极和阴极振打设在顶部。为了克服某些顶部振打效果不理想的缺点,阳极振打装置适当加大了振打强度,振打砧也作了一些改动,防止形成灰垫减弱振打效果。阴极装置适当增大了框架刚度,增强加速度传递效果。
考虑到粉尘比电阻值较高,吸湿后容易板结的特点,阴极线选用增强型管状芒刺线。
系统空气冷却器入口、电除尘器入口,出口均设置温度检测仪表,在仪表柜上及时显示。空气冷却器入口温度控制在250—500℃之间,电除尘器入口温度控制在100~250℃之间,如超出范围,声光撤警;在电除尘器和换热器进出口均设差压变送器,在仪表柜上即时显示。
电除尘器入口冷风阀控制方式为:由温度检测仪检测的温度信号至仪表柜,由仪表柜发信号至低压柜,再由低压柜计算机系统自动控制阀门启闭。
4、运行效果
(1)系统经过一年多的运行,设备运行稳定,烟气排放浓度达标。经监测烟气出口排放浓度值在30~70mg,达到设计要求。
(2)采用气—气换热、电除尘器工艺,系统阻力小、侧风温度提高、窑内透气性增大、石灰产量与质量得到明显的改善。
我们对气—气换热器的换热效果进行了测定。在冬季侧风温度可提高到100℃左右;夏季平均可提高到100℃以上.炉子利用系数提高了O.05以上;单炉产量提高5t/d左右。石灰产品质量较以前有了明显的稳定。
该系统投入运行后,石灰产量一项每年可以增产3000多t(2座窑),创造效益。
5、结论
石灰竖窑炉顶高温烟气粉尘采用静电除尘工艺,完全可以替代布袋除尘工艺。虽然投入较大,但该系统维护率低,检修周期长,操作简单运行非常稳定。电除尘器在气烧石灰竖窑炉顶高温烟气除尘中的应用,使我厂石灰生产区域的环境得到了彻底改善。